風(fēng)機風(fēng)葉油膜故障或轉(zhuǎn)子斷葉及脫落分析解決方法
這種故障是由于風(fēng)葉在正常運行條件下突然跳閘,導(dǎo)致重載停機,損壞軸瓦。再次啟動時,機組潤滑油在損壞軸瓦處形成油膜。我們采取的措施是開啟大型機組潤滑油冷卻水,降低潤滑油溫度,增加油膜對轉(zhuǎn)子渦動的阻尼作用,降低轉(zhuǎn)子振幅。潤滑油溫度冷卻降溫后啟動成功。
描述轉(zhuǎn)子斷葉和脫落故障現(xiàn)象
1#高爐鼓風(fēng)葉在運行過程中突然發(fā)生異常噪音,解體后發(fā)現(xiàn)電機風(fēng)葉側(cè)橡膠密封圈脫落。6片風(fēng)葉整體斷裂,2片風(fēng)葉嚴(yán)重?fù)p壞。解釋故障的原因是橡膠密封圈脫落后被吸入電機風(fēng)葉側(cè)風(fēng)扇,導(dǎo)致電機風(fēng)扇風(fēng)葉斷裂脫落。
故障機制和特點
轉(zhuǎn)子斷葉、零件或水垢層脫落的故障機制與動平衡故障相同。如圖10所示,其特征如下:在事故發(fā)生前和發(fā)生時的振動趨勢圖上可以看到:
(1)振幅在瞬間突然上升。
(2)工頻振動的相位也會發(fā)生突變。
(3)振動能主要集中在工作頻率上,因電機轉(zhuǎn)子上有扇葉掉落,造成不平衡故障。
處理措施
(1)起初,如果西門子公司備件周期長,整體更換風(fēng)葉不能滿足公司的生產(chǎn)要求,將現(xiàn)有的22片風(fēng)葉拆下后,將11片風(fēng)葉分開安裝并均勻分布。啟動后,密切關(guān)注機組參數(shù)。除了勵磁機的側(cè)軸瓦溫度和電機的三相繞組溫度略高外,其他指標(biāo)都是正常的。
為了提高風(fēng)機風(fēng)葉電機驅(qū)動環(huán)節(jié)的傳動效率,增加電機的可控性,改變了電機的驅(qū)動模式,通道:節(jié)電和旁路。正常情況下,工作在節(jié)能模式下,節(jié)能裝置為風(fēng)葉電機供電??梢郧袚Q到旁路模式。此時,原來的軟起裝置為風(fēng)葉電機供電。
閉環(huán)控制系統(tǒng)選擇主管風(fēng)壓作為控制對象,通過PID調(diào)節(jié)壓力檢測值和設(shè)定值,控制主管內(nèi)的壓力。同時,通過PLC系統(tǒng)修正實際壓力檢測值,實現(xiàn)不同主管道壓力值對應(yīng)不同閥門狀態(tài),考慮到點的數(shù)量會發(fā)生變化(即支管閥門狀態(tài)會發(fā)生變化)。